- 時間:2021.10.21
回轉窯窯頭密封的優化及應用 某公司有一條4800t/d水泥熟料生產線,配套Φ4.8m×74m回轉窯一臺,功率630kw?;剞D窯作為熱工設備,窯頭窯尾的密封效果關系到風、料、煤的配合及熟料的煅燒質量。原窯頭密封為單向魚鱗片式設計,經過8年多的使用,冷風套、窯口部分簡體高溫、風刷磨損變形,密封效果差,熱量損失嚴重,窯頭飛砂造成輪帶墊板及托輪不正常磨損加劇,急需優化改造,以保證密封效果。我公司對窯頭密封進行優化并應用,經過一段時間使用,效果良好。本文對本次優化進行簡單總結,以供參考。 一、回轉窯實際現狀及原因分析 窯頭密封效果差,熱量損失嚴重,影響入窯二次風溫,煤耗、高溫風機電耗高。窯頭飛砂情況嚴重,污染大,影響現場環境衛生,增加工人勞動強度。窯頭飛砂造成三檔托輪及輪帶墊板非正常磨損加劇,縮短使用壽命,增加備件消耗及維修成本。窯頭在正常情況下應為微負壓,密封性能如果不好,外部冷空氣易進入窯頭內,使窯內的物料量、燃燒量和空氣量的比例關系破壞,減少了由冷卻機入窯的二次風量,降低了二次風風溫,熱耗增大,增加熟料生產煤耗。 分析原因如...
回轉窯窯頭密封的優化及應用
某公司有一條4800t/d水泥熟料生產線,配套Φ4.8m×74m回轉窯一臺,功率630kw?;剞D窯作為熱工設備,窯頭窯尾的密封效果關系到風、料、煤的配合及熟料的煅燒質量。原窯頭密封為單向魚鱗片式設計,經過8年多的使用,冷風套、窯口部分簡體高溫、風刷磨損變形,密封效果差,熱量損失嚴重,窯頭飛砂造成輪帶墊板及托輪不正常磨損加劇,急需優化改造,以保證密封效果。我公司對窯頭密封進行優化并應用,經過一段時間使用,效果良好。本文對本次優化進行簡單總結,以供參考。一、回轉窯實際現狀及原因分析
窯頭密封效果差,熱量損失嚴重,影響入窯二次風溫,煤耗、高溫風機電耗高。窯頭飛砂情況嚴重,污染大,影響現場環境衛生,增加工人勞動強度。窯頭飛砂造成三檔托輪及輪帶墊板非正常磨損加劇,縮短使用壽命,增加備件消耗及維修成本。窯頭在正常情況下應為微負壓,密封性能如果不好,外部冷空氣易進入窯頭內,使窯內的物料量、燃燒量和空氣量的比例關系破壞,減少了由冷卻機入窯的二次風量,降低了二次風風溫,熱耗增大,增加熟料生產煤耗。
分析原因如下: (1)操作原因:①中控操作預見性不足,系統穩定性差,頭煤使用波動較大,計量精度偏低;②篦冷機操作不穩定,窯內二次風、篦冷機冷卻風、余風不平衡,窯頭經常出現正壓;③風、煤、料、窯速不相匹配,燒成溫度控制力不夠,物料受熱不均勻。 (2)設計原因:原窯頭密封為單向魚鱗片式設計,結構簡單,不能滿足長期高溫環境使用。 (3)工況原因:熱工設備,熟料煅燒溫度要求較高,冷風套、窯口部分筒體高溫、風刷磨損變形,導致單向魚鱗片式密封效果差,影響回轉窯運轉率。 二、優化措施 (1)優化回轉窯操作。①減小原材料成分波動,控制化驗室配比調整幅度,加強中控操作預見性,提高系統穩定性,控制頭煤使用波動,提高計量精度;溫度下料量的波動,保證生料均化程度,控制人窯成分波動;②穩定篦冷機操作,控制窯內二次風、篦冷機冷卻風、余風平衡,一般情況下使窯頭負壓保持在-20至-100Pa的范圍內,避免窯頭密封不好出現窯頭飛砂,決不允許窯頭出現正壓;③合理操作中風、煤、料、窯速匹配,控制燒成溫度狹窄(以升重為基準),使物料受熱均勻。 (2)更換窯口筒體,解決窯口變形,保證筒體正常工作下在窯頭罩伸出合適的距離(見圖1)。
圖1 更換窯口筒體 正常情況下卸出熟料時的筒體處于熱態,窯筒體因為膨脹而使卸料口向冷卻機延伸,這個時候的熟料軸向落料點應在第一排活動縱向1/2處;橫向落料點一般與篦冷機中心重合偏離回轉窯中心線700~900mm。 (3)更換窯頭密封。正向復合密封由上層密封片、下層密封片和中間一層碳硅鋁纖維密封組成。反向密封片與風冷套之間的密封角度是通過流體力學分析計算、流體分析軟件分析復核,得出的合理密封角度,有利于密封片改變窯頭內部流體及粉塵流動方向,提高密封效果,避免密封片被窯頭內部粉塵氣流直接沖刷,提高密封片的使用壽命。通過工程熱力學分析、密封片選取合適的耐磨、耐熱、高彈力的材料,保證密封片的密封效果和使用壽命。 迷宮密封主要是起到阻擋高壓氣流作用,阻擋高壓氣流直接沖擊反向密封片,降低反向密封片部位的壓力,提高密封片的密封效果和使用壽命。密封結構見圖2,主要有集灰罩一,集灰罩二,密封環,正向密封,反向密封,冷風套,冷風套固定裝置,灰斗等組成。
圖2密封結構示意圖